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污水碳源濃縮膜分離技術(shù)

發(fā)布時間:2025-1-19 8:45:56  中國污水處理工程網(wǎng)

活性污泥法操作簡單、運行穩(wěn)定,對有機物的去除效率較高,已被廣泛應(yīng)用于污水處理工藝中。然而,該工藝曝氣環(huán)節(jié)能耗高,往往還需要投加大量藥劑(外碳源、除磷劑等),會造成巨大的能源消耗和溫室氣體排放。在化石燃料能源危機明顯的情況下,研究者和環(huán)保工程師開始重視對工藝的節(jié)能減排優(yōu)化。在雙碳背景下,研究以節(jié)能降耗和資源回收為目標(biāo)的可持續(xù)污水低碳處理技術(shù)很有必要,并進(jìn)一步設(shè)計綠色的污水處理技術(shù)路線,以推動水務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

我國污水處理行業(yè)碳排放量占全社會總排放量的1~2%。污水處理的碳循環(huán)設(shè)計決定了污水處理廠的能源自給率及碳中和運行的實現(xiàn)。由于城市污水中的有機碳源蘊含豐富的化學(xué)能和熱能,如何高效提取污水中有機物的方法至關(guān)重要。奧地利斯特拉斯(Strass)污水處理廠以主流傳統(tǒng)工藝(AB)與側(cè)流現(xiàn)代工藝(厭氧氨氧化)相結(jié)合處理方式,最大化回收進(jìn)水中有機物。在2002年之前,該廠的厭氧消化工藝產(chǎn)出的CH4轉(zhuǎn)化電能最多只能滿足該廠約80%的用電量。在2005年該廠的脫氮工藝改造為自養(yǎng)脫氮工藝(DEMON)后,產(chǎn)CH4后的發(fā)電量已超過耗電量,使得該廠成為污水廠碳中和運行的先驅(qū),為污水處理行業(yè)能源回收利用提供了成功范例。然而,由于該技術(shù)的運行過程繁瑣,推廣應(yīng)用較困難。研究者通過化學(xué)強化城市污水預(yù)濃縮效果,并將濃縮液經(jīng)過厭氧消化生成沼氣,亦可作為能源加以利用。但該方法式需投加大量鐵鹽和鋁鹽,且效率較低。李梅等用生物吸附的方法研究了污水預(yù)濃縮效果,活性污泥對有機物吸附量不到300mg·g-1,吸附量仍偏小,后續(xù)厭氧消化效率較低。GONG等將污水膜過濾技術(shù)應(yīng)用在污水預(yù)處理中,以實現(xiàn)從污水中回收多種資源,包括高質(zhì)量的水、生物能源和有價值的營養(yǎng)素。MEZOHEGYI等發(fā)現(xiàn),曝氣震動膜生物反應(yīng)器在濃縮有機物的同時會造成生物降解導(dǎo)致耗氧污染物(COD)損失。楊媛構(gòu)建了兩級動態(tài)膜反應(yīng)器污水濃縮和厭氧發(fā)酵產(chǎn)能工藝,通過污水處理和濃縮液厭氧發(fā)酵,可產(chǎn)生的能量折算為電能為1.29kWh·m-3,高于系統(tǒng)自身的能耗,實現(xiàn)了可觀的能量盈余。然而,膜污染嚴(yán)重導(dǎo)致跨膜壓差(transmenbranepressure,TMP)快速增長,會引起膜通量下降和維護(hù)成本增加。

為使廢物資源化、環(huán)境效益與經(jīng)濟效益和社會效益相統(tǒng)一,不能將研究局限在實驗室規(guī)模;诖耍菊n題組擬通過中試規(guī)模的研究來評價預(yù)濃縮有機物效果及膜污染控制情況,采用超濾膜濃縮裝置預(yù)處理污水,進(jìn)行有機物的濃縮回收,解析膜污染變化規(guī)律和膜污染控制原理,對濃縮回收的碳源作能源平衡分析,以期為探索污水有機物資源化途徑提供參考。

1、材料與方法

1.1 實驗裝置

本研究采用的膜濃縮反應(yīng)器如圖所示。整套反應(yīng)器設(shè)備高度集成,包括膜池、膜組件、中間水箱、泵閥系統(tǒng)、反洗系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等。2套膜濃縮反應(yīng)器分別位于河北省A基地和B基地。A基地采用浸沒式超濾膜組件,膜材質(zhì)為PVDF,膜孔徑為0.02μm,膜絲內(nèi)徑和外徑分別為1.00mm2.00mm,總有效膜面積為434.0m2。膜池的水力停留時間(hydraulicretentiontime,HRT)1h,設(shè)計處理規(guī)模為100m3·d-1。反應(yīng)器的運行采用恒流操作方式,利用變頻泵實現(xiàn)恒定流量產(chǎn)水。進(jìn)出水管路中設(shè)置壓力傳感器,記錄膜前和膜后的壓力變化,并進(jìn)行實時儲存。B基地膜池內(nèi)安裝1套膜組件,采用PVDF材質(zhì),膜面積192.6m2,膜平均孔徑為0.1μm,HRT1.4h,設(shè)計處理規(guī)模為60m3·d-1。中間水箱容積1m3,用以儲存反沖洗水。

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1.2 污水原水水質(zhì)及系統(tǒng)運行階段

A實驗基地位于河北省某市政污水廠。其設(shè)計處理規(guī)模為5×104 m3·d-1,采取滿負(fù)荷運行的方式。裝置取水位置在污水廠細(xì)格柵之后,原水水質(zhì)為:COD104~168mg·L-1,NH+4-N26.3~38.6mg·L-1,TN30.6~43.6mg·L-1TP1.1~4.0mg·L-1,SS40~80mg·L-1B實驗基地位于河北省某農(nóng)村污水處理站。經(jīng)過細(xì)格柵后的原水水質(zhì)為:COD112~378mg·L-1NH+4-N19.6~49.6mg·L-1,TN22.9~56.0mg·L-1,TP2.0~6.4mg·L-1,SS60~210mg·L-1。表1列出了3個運行階段的參數(shù)。

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1.3 分析測試方法

1)水質(zhì)指標(biāo)。COD、BOD5、NH+4-NTN、MLSS、MLVSS等指標(biāo)均按國家水和廢水檢測分析標(biāo)準(zhǔn)方法測定。

2)膜比通量。膜組件的運行效果采用膜比通量進(jìn)行表征。即用當(dāng)前跨膜壓差下單位時間、單位膜面積的產(chǎn)水量來表征膜污染程度。通過計算膜清洗前后的膜比通量判斷清洗方案是否有效。膜比通量計算公式見式(1)

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式中:q為膜比通量,L·(h·m2·Kpa)-1TMP為跨膜壓差,kPa;S為膜面積,m2。

3)膜濃縮效果評估。通過COD平衡計算評估碳源濃縮情況((2)),并根據(jù)中試裝置進(jìn)水、出水及膜池內(nèi)的COD計算耗氧有機物(COD)回收效率((3)~(5))。反應(yīng)器池壁及膜絲上泥餅層攜帶的耗氧有機物(COD)不考慮。這是由于長期實驗中,這部分耗氧有機物(COD)的量很小,可忽略不計。

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式中:M凈為每天凈輸入耗氧有機物(COD)的質(zhì)量,kg;CODinf、CODeff分別為進(jìn)水、出水CODg·m-3;Q為抽吸泵流量,m3·h-1T1為每個周期抽吸時間,min;T2為每個周期的總時間,min;∆CODT為運行時間內(nèi)累計凈輸入耗氧有機物(COD)的質(zhì)量,kg;n為運行天數(shù),d;ML為膜池中耗氧有機物(COD)的質(zhì)量,kg;MM為膜池內(nèi)的COD值,mg·L-1;V為膜池容積,m3R為耗氧有機物(COD)的回收率。

2、結(jié)果與討論

2.1 運行過程中耗氧有機物(COD)的回收情況

考察了不同工況下膜濃縮反應(yīng)器中耗氧有機物(COD)的濃縮情況(2)。在運行階段1和階段2,凈累計輸入耗氧有機物(COD)隨著膜過濾時間增長而增加。在前72h,累計回收耗氧有機物(COD)逐漸增多,并在第72小時達(dá)到峰值,且超過90%。隨后,耗氧有機物(COD)的回收率總體呈下降趨勢。而至運行階段3,在前96h,膜池不排泥,凈累計輸入及累計回收耗氧有機物(COD)的量逐漸增多,而回收率有較小幅度降低,由94%降至87%。在總體運行的前96h,累計回收耗氧有機物(COD)的量逐漸增多;在運行96h后,累計回收耗氧有機物(COD)的量變化不明顯。這可能與膜池內(nèi)存在的微生物有關(guān),在復(fù)合阻塞劑與厭氧條件共同作用下,微生物更傾向于礦化溶解性有機物,從而導(dǎo)致有機物損失。因此,截留有機物停留時間設(shè)置3~4d為宜。這與JIN等發(fā)現(xiàn)基本一致,其研究在一個有效容積為3.5L的反應(yīng)器中進(jìn)行,內(nèi)含膜孔徑為0.33μm的超濾膜。在濃縮進(jìn)行93h后,碳源質(zhì)量濃度高達(dá)20000mg·L-1,碳源回收率約70%。

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2.2 運行過程中TMP變化規(guī)律

在膜系統(tǒng)運行中,膜污染程度表現(xiàn)為通量下降或TMP升高。在本中試裝置中,出水流量為恒流量模式,TMP的變化情況能直觀反映膜污染情況。3個階段的TMP隨時間變化情況見圖3。階段1為污水直接過濾階段。在前1800minTMP最大不超過5kPa;在1800~2200min,TMP呈上升趨勢,最大值不超過6kPa。隨著過濾的進(jìn)行,濃縮液的COD不斷上升,TMP逐漸升高,最大值接近30kPa。而在總體趨勢上,TMP逐漸增大,并出現(xiàn)周期性變化,約2~3個周期后,TMP出現(xiàn)周期性局部最大值。階段2為強化混凝過濾階段。在初期,TMP最大不超過3kPa。隨著過濾的進(jìn)行,濃縮液的COD不斷上升,TMP逐漸升高。在運行28800min后,TMP最大值不超過14kPa。隨著過濾時間增加,TMP逐漸增大,并出現(xiàn)周期性變化。約10個周期后,TMP出現(xiàn)周期性最大值。在總體變化趨勢上,3個階段TMP均表現(xiàn)為逐漸升高;在過濾周期內(nèi),隨著過濾時間增加,階段1和階段2TMP均為逐漸升高的趨勢。而在階段3的過濾周期內(nèi),TMP變化規(guī)律顯著不同。當(dāng)過濾停止時,TMP迅速降至5kPa以下。在過濾產(chǎn)水的第1分鐘,TMP迅速上升,然后TMP維持在一個近乎恒定的數(shù)值。階段3的膜孔徑是階段15倍?讖叫∫妆荒z體及懸浮物均勻覆蓋,泥餅層較密實;而孔徑大的膜絲表面易形成穩(wěn)定的吸附性濾餅層,主要由水透過后被截留下來的部分活性污泥、膠體物質(zhì)和部分濃縮的溶解性有機物組成,堆積在膜表面而形成的可逆性膜面污染。在間歇曝氣擦洗和定期排泥的作用下,膜污染顯著降低,過水能力有所提高。

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2.3 過濾特性的變化情況

在污水預(yù)濃縮過程中,膜系統(tǒng)膜比通量的變化情況如圖4所示。在階段1和階段2,選取運行最后一天某時間段的膜比通量進(jìn)行對比分析。在階段1,出水量穩(wěn)定在4m3·h-1,膜池COD4184mg·L-1,膜比通量高值達(dá)2.4L·(m2·h·kPa)-1。在過濾抽水周期內(nèi),膜比通量逐漸降至約0.2L·(m2·h·kPa)-1。隨著過濾時間增加,過濾初期膜比通量高值逐漸降低,膜過濾性能不穩(wěn)定。在階段2,出水量同樣穩(wěn)定在4m3·h-1,膜池COD已高達(dá)10680mg·L-1,膜比通量高值達(dá)2.9L·(m2·h·kPa)-1。在過濾抽水周期內(nèi),膜比通量逐漸降至約1.0L·(m2·h·kPa)-1,遠(yuǎn)高于階段1過濾抽水結(jié)束時的膜比通量值。每個過濾抽水周期初始的膜比通量幾乎一樣,波動很小,變化規(guī)律較一致。這表明在投加復(fù)合阻塞劑情況下,膜過濾性能更加穩(wěn)定。在過濾抽吸周期中,階段3的膜比通量十分穩(wěn)定。以第一個周期為例,q1.04~1.16L·(m2·h·kPa)-1波動,范圍較小。前2個階段的q在過濾抽吸周期內(nèi)呈顯著下降趨勢。在階段2和階段3均有高度規(guī)律性的過濾特性,區(qū)別在于階段2每個過濾周期抽吸水時TMP逐漸增大,而階段3每個過濾周期抽吸水時TMP較恒定。這可能是由于大孔徑的膜基材在復(fù)合阻塞劑的情況下更易形成穩(wěn)態(tài)的吸附性濾餅層,表現(xiàn)為過濾抽吸過程中膜比通量幾乎恒定。

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3個階段的碳源濃縮過程中,系統(tǒng)的膜比通量下降趨勢有很大的差別。在投加復(fù)合阻塞劑的情況下,即使在高COD情況下,系統(tǒng)依然有良好的過濾能力,表現(xiàn)出在不同的運行條件下膜表面濾餅層的特性有顯著差異,而工藝運行參數(shù)的改進(jìn)有助于改善膜濃縮效果。

2.4膜污染控制原理分析

膜污染問題是影響膜反應(yīng)器污水處理效率和推廣應(yīng)用的主要因素。為解決污水處理中的膜污染問題,有必要通過分析膜污染形成機理,并針對性地提出膜污染控制措施。在實際工程中,膜污染的程度受到多個因素的影響,包括膜的特性、泥水混合物的特性及系統(tǒng)維護(hù)情況等。而膜污染的多個影響因素并非單獨存在,其相互影響、相互抵抗,并在綜合作用下影響膜通量。在實際應(yīng)用中,前2個因素屬于固有特性,可通過在運行控制上采取措施來降低膜污染程度,盡可能將膜通量恢復(fù)至出廠前水平。

傳統(tǒng)膜系統(tǒng)污染幾乎受所有運行參數(shù)的影響。通常,污泥濃度、胞外聚合物(extracelluarpolymericsubstance,EPS)和可溶性微生物產(chǎn)物(solublemicrobialproductsSMP)被認(rèn)為是影響膜污染的主要因素。EPS是微生物(主要是細(xì)菌)為抵抗外界壓力所分泌的黏性物質(zhì),EPS的存在與MBR中膜通量的降低、膜污染的產(chǎn)生和比阻的增大都有相關(guān)性。過高的污泥濃度和較大的污泥負(fù)荷,會造成污泥產(chǎn)生更多EPS和反應(yīng)器內(nèi)更高的SMP質(zhì)量濃度,進(jìn)而促進(jìn)了膜污染過程。本研究的反應(yīng)器水力停留時間比較短,物化作用遠(yuǎn)強于生化作用,可推測出膜池內(nèi)EPSSMP的質(zhì)量濃度較低,主要污染源來自進(jìn)水中的有機物。污水中的大分子量有機物以蛋白質(zhì)和多糖為主,小分子量有機物以腐殖酸類為主。在投加復(fù)合阻塞劑之后,膜池內(nèi)膠體態(tài)和溶解態(tài)有機物的脫穩(wěn)和凝聚,會使泥水混合液中的絮體疏水性變大,膜表面形成的吸附性濾餅層會阻止有機物與膜緊密結(jié)合,從而提高了膜分離效率。膜污染的控制原理見圖5。

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向原水中投加復(fù)合阻塞劑,能作為凝聚核心參與混凝過程,形成更大粒徑及強度,懸浮物顆粒粒徑增大,其絮體分支更多,透水性更好。較大的凝膠團(tuán)被堆積在膜的表面,膜表面濾餅層的孔隙率更高。溶解性小分子有機物被復(fù)合阻塞劑的水解產(chǎn)物吸附,通過網(wǎng)捕和卷掃作用,黏附在凝膠團(tuán)上,故減小了膜內(nèi)部和外部的阻力,并沒有引起膜絲內(nèi)部污染的明顯增加,而延緩了膜污染的發(fā)生。隨著原水和藥劑不斷投入到膜池中,膜層表面的濾餅層厚度不斷增加,膜污染程度加重,過濾后緊接著曝氣擦洗,將膜表面的濾餅層擦洗掉。膜池內(nèi)懸浮物質(zhì)量濃度越來越高,過濾過程中濾餅層加厚,膜污染程度加重。通過脈沖曝氣擦洗,將濾餅層從膜表面抖落下來,能減輕膜污染。當(dāng)膜池內(nèi)污泥質(zhì)量濃度增至一定程度時,可將膜池內(nèi)污泥排出,從而降低了膜池內(nèi)有機物及無機鹽的質(zhì)量濃度,也能降低膜污染程度,從而保障膜通量。當(dāng)TMP達(dá)到設(shè)定限值時,通過氣水洗及化學(xué)清洗措施,可對膜進(jìn)行恢復(fù)性清洗,從而進(jìn)入下一個循環(huán)。

2.5 能量平衡分析

2為膜預(yù)濃縮最佳條件下的能量平衡數(shù)據(jù)。膜濃縮及厭氧消化系統(tǒng)能耗輸入端主要有水量提升、膜過濾抽吸、間歇曝氣擦洗、厭氧消化等環(huán)節(jié)。而加藥劑的能量需求沒有考慮在內(nèi),這是由于其能耗占比幾乎可忽略。在上述環(huán)節(jié)中,抽吸能耗最高,達(dá)0.2294kW·h-1·m-3,占到總能耗的87%。這可能是由于本裝置選取的抽吸泵功率偏大而引起。按最優(yōu)運行條件下,以在A實驗基地的階段2強化混凝72h濃縮液有機物進(jìn)行厭氧消化反應(yīng)考慮,濃縮液COD6096mg·L-1,平均從污水中提取耗氧有機物(COD)的質(zhì)量濃度為103mg·L-1。經(jīng)計算,通過甲烷回收能量為0.0876kW·h-1·m-3,回收量占總能耗的33%,凈能量產(chǎn)量為-0.176kW·h-1·m-3,還不能達(dá)到100%能源自給率。這主要由于進(jìn)水COD較低導(dǎo)致濃縮液有機物回收量少,嚴(yán)重制約了有機物轉(zhuǎn)化為能源的回收量。楊敏等分析大型再生水廠A2/O-MBR各處理單元能耗,抽吸能耗僅約0.0505kW·h-1·m-3。若按此計算,預(yù)濃縮有機物產(chǎn)生能量占到總能耗的70%,處理單位配套設(shè)備適宜能顯著提高能源自給率。當(dāng)前,我國的市政污水廠進(jìn)水COD偏低,。隨著城鎮(zhèn)管網(wǎng)不斷完善,減少雨水、河水、地下水進(jìn)入污水管網(wǎng),預(yù)測未來污水廠進(jìn)水COD將不斷提高。這種預(yù)濃縮技術(shù)可將碳源與餐廚垃圾協(xié)同厭氧消化,其凈能量產(chǎn)量能由負(fù)值轉(zhuǎn)為正值,使得污水廠變?yōu)槟茉垂S。

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3、結(jié)論

1)碳源捕獲工藝濃縮時間以3~4d為宜,耗氧有機物(COD)回收率超過90%。能量平衡分析顯示,甲烷回收能量為0.0876kW·h-1·m-3

2)在過濾壓差、透過水流、復(fù)合阻塞劑的作用下,膜絲表面易形成穩(wěn)定的吸附性濾餅層。堆積在膜表面而形成的可逆性膜面污染,能顯著降低膜污染程度,從而提高過水能力。尤其在階段3,過濾抽吸周期內(nèi)中膜比通量幾乎恒定。

3)原水中投加復(fù)合阻塞劑,作為凝聚核心參與混凝過程,逐漸形成更大的粒徑和強度,絮體分支更多,透水性更好,較大的凝膠團(tuán)被堆積在膜的表面。溶解性小分子有機物被復(fù)合阻塞劑的水解產(chǎn)物吸附,通過網(wǎng)捕和卷掃作用,黏附在凝膠團(tuán)上。為保持較高膜通量情況下提高耗氧有機物(COD)的濃縮回收效率提供了理論支持。

4)進(jìn)水COD較低會導(dǎo)致濃縮液有機物回收量少,從而影響有機物轉(zhuǎn)化為能源的回收量。預(yù)濃縮碳源再與餐廚垃圾協(xié)同厭氧消化,凈能量產(chǎn)量由負(fù)值轉(zhuǎn)為正值。原水碳源濃縮回收技術(shù)可為未來污水資源化利用及城市水務(wù)行業(yè)的碳減排提供參考。(來源:桂林理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海寶發(fā)環(huán)科技術(shù)有限公司,清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院,水質(zhì)與水生態(tài)研究中心)

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