曝氣生物濾池(Biological aerated filter,BAF)是 20 世紀80 年代末在歐美發(fā)展起來的一種新型生物膜法污水處理工藝,并經(jīng)歷了下流式、下流兩段式、上流式、上流兩段式曝氣生物濾池4 種工藝形式,從單一的結構逐漸發(fā)展到綜合結構。它將接觸氧化工藝和給水快濾池工藝結合在一起,用于去除水中的有機物,也可以通過硝化反硝化達到脫氮效果〔1, 2, 3〕,具備了容積負荷高、水力負荷大、水力停留時間短、所需基建投資少、出水水質(zhì)好、運行能耗低、運行費用省等諸多優(yōu)點。
筆者采用兩段上向流曝氣生物濾池(UBAF)處理城市污水,通過控制運行條件,研究了影響兩段 UBAF 脫氮效果的各種因素。
1 試驗裝置及方法
1.1 試驗裝置
試驗中采用的兩段UBAF 工藝流程如圖 1 所示。該兩段UBAF 中所加填料為陶粒,其性能參數(shù)如 表 1 所示。A 段曝氣生物濾池主要是對原污水中的少部分氨氮及有機物進行去除,B 段曝氣生物濾池主要對剩余COD 及氨氮進行去除。兩座曝氣生物濾池均采用上向流的運行方式,其結構設計參數(shù)完全相同,主體材料為有機玻璃,設計尺寸為D 0.25 m× 2.5 m,填料層高1.50 m。底部設有反沖洗供氣管、放空管、穿孔配水管。
圖 1 試驗裝置
1.2 啟動方式及掛膜
采用接種掛膜,接種液取自某污水廠原水混合液。以曝氣量15~18 L/h 連續(xù)悶曝24 h 后將濾柱排空,重復2 次。第3 天小流量進水(有利于硝化菌的生長固定),以濾速0.55 m/h(流量約為16 L/h)、曝氣量16 L/h 運行,第5 天濾速增加到0.75 m/h(流量約為21 L/h)、曝氣量增至31 L/h。期間對各柱DO 進行檢測,出水DO 均在4 mg/L 以上。26 d 后將濾速均增至0.89 m/h,按氣水比3∶1 運行,此時對COD、 NH4+-N、濁度均有很好的去除效果,將濾料表面生物膜剝落,鏡檢發(fā)現(xiàn)生物膜中有大量絲狀菌,同時有鐘蟲、線蟲、變形蟲、輪蟲等微型動物。
1.3 試驗方法及水質(zhì)
兩反應器從底部進水,氣水同向,控制A 段水力負荷為0.81 m/h、氣水比為3∶1,研究了相同水力負荷下B 段氣水比分別為3∶1、2∶1、1∶1 時,反應器的運行情況。試驗中各項水質(zhì)指標按照文獻〔4〕中提供的標準方法進行監(jiān)測,其中:DO,儀器法;NO3--N,紫外分光光度法;NO2--N,N-(1-萘基)-乙二胺光度法;NH3-N,納氏試劑光度法;COD,重鉻酸鉀法; TN,過硫酸鉀消解紫外分光光度法。試驗用水來自某污水廠進水端配水井,試驗期間原水水質(zhì)見表 2。
2 結果與討論
2.1 溫度對UBAF 脫氮性能的影響
當濾速為0.8 m/h,氣水比為2∶1,且系統(tǒng)穩(wěn)定運行時,分別于7~10、10~20、21~28 ℃條件下考察反應器對氨氮、總氮的去除效果,結果表明:水溫是影響微生物生長和生物代謝活性的主要因素。當水溫在 7~10 ℃時,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率分別為69.19%、25.35%,出水NH4+-N、TN 的質(zhì)量濃度分別為11.8、40.32 mg/L; 水溫10~20 ℃時,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率分別為80.15%、33.68%,出水NH4+-N、TN 的質(zhì)量濃度分別為7.48、41.09 mg/L;水溫為21~28 ℃時,UBAF 對NH4+-N 的去除率明顯升高,平均去除率達89.16%,對TN 的平均去除率也有所提高,達38.75%,出水NH4+-N、TN 的質(zhì)量濃度分別為4.93、37.68 mg/L。這說明,水溫對UBAF 去除NH4+-N、TN 具有很大的影響,水溫越高,UBAF 硝化和反硝化效果越好;反之,則越差。而且,在低溫條件下,UBAF 對NH4+-N、TN 的去除率都比較低,水溫變化對脫氮效果影響最大;常溫時,NH4+-N、TN 的去除率升高,水溫變化對脫氮效果影響較小;較高水溫時,NH4+-N、TN 的去除率明顯升高,水溫變化對曝氣生物濾池脫氮效果影響最小。這是因為大多數(shù)硝化菌合適的生長溫度是25~30 ℃之間,當溫度低于25 ℃或者高于30 ℃時硝化菌生長減慢,水溫低于15 ℃時,反硝化速率明顯降低。此外,硝化細菌的繁殖速度要比異養(yǎng)菌低幾個數(shù)量級,在低溫條件下繁殖速度更低,影響硝化效果,導致UBAF 對 NH4+-N 的去除率下降; 反硝化菌的增殖速率降低,代謝速率也降低,相應的TN 去除率也下降。
2.2 水力負荷對UBAF 脫氮性能的影響
在氣水比為2∶1,水溫為16~25 ℃,進水NH4+-N 為28.56~57.29 mg/L,TN 為44.2~75.36 mg/L 時,考察了水力負荷對UBAF 去除TN 的影響,結果顯示:當水力負荷由0.8 m/h 增加至1.2 m/h 時,UBAF 對 NH4+-N 的平均去除率由87.48%降為84.94%,下降了2.54% ,對TN 的平均去除率由36.40% 降為 32.38%,下降了4.02%;水力負荷由1.2 m/h 增至1.8 m/h 時,UBAF 對NH4+-N 的平均去除率為78.70%,下降了6.24%,對TN 的平均去除率為26.67%,下降了5.71%?梢姡ω摵蓪BAF 的脫氮性能影響較大,隨著水力負荷加大,UBAF 對NH4+-N、TN 的去除率逐漸降低,而且降幅越來越大。分析認為,一方面是由于硝化細菌的世代期較長,而隨著水力負荷的增大,生物膜的迅速更新,這樣不利于硝化細菌的附著和增殖,而且形成的生物膜厚度較薄,有利于氧傳遞到生物膜內(nèi)部,破壞其內(nèi)部的厭氧環(huán)境,不利于反硝化反應的進行;另一方面,水力負荷增加導致有機負荷隨之也增加,在較高的有機物濃度下,降解有機質(zhì)的異養(yǎng)菌處于絕對優(yōu)勢,抑制了自養(yǎng)性硝化細菌的增殖和活性。
2.3 有機負荷對UBAF 脫氮性能的影響
當濾速為0.8 m/h,氣水比為2∶1,水溫為16~ 25 ℃,且系統(tǒng)穩(wěn)定運行時,有機容積負荷對UBAF 除NH4+-N 效果的影響見圖 2。
圖 2 有機負荷對UBAF 脫氮性能的影響
由圖 2 可以看出,隨著系統(tǒng)有機容積負荷的增加,UBAF 對NH4+-N、TN 的去除率逐漸下降?梢,當有機容積負荷升高時,有機容積負荷對NH4+-N 的去除有明顯的抑制作用,此時異養(yǎng)菌降解有機物的區(qū)間會沿濾料高度方向上移,異養(yǎng)菌的生存空間亦隨之向上拓展,壓縮了硝化自養(yǎng)菌的活動空間,而且,由于異養(yǎng)菌的比生長速率要遠大于硝化自養(yǎng)菌,在爭奪溶解氧和營養(yǎng)基質(zhì)的競爭中,往往是異養(yǎng)菌優(yōu)先利用水中的氧,在有機底物較為豐富的條件下大量繁殖,使硝化自養(yǎng)菌的增殖受到限制。有機容積負荷越高時,異養(yǎng)菌對硝化自養(yǎng)菌的抑制就越強烈,從而使得UBAF 硝化性能呈現(xiàn)較大幅度的下降。隨著有機容積負荷的增加,系統(tǒng)的硝化性能下降,硝酸鹽氮濃度降低,可供反硝化菌用作電子受體的硝酸鹽氮減少,反硝化菌的生長受到抑制,使得系統(tǒng)的脫氮性能下降。
2.4 氨氮容積負荷對UBAF 脫氮性能的影響
當濾速為0.8 m/h,氣水比為2∶1,水溫為16~ 25 ℃,且系統(tǒng)穩(wěn)定運行時,NH4+-N 容積負荷對 UBAF 除NH4+-N 效果的影響見圖 3。
圖 3 氨氮容積負荷對UBAF 脫氮性能的影響
由圖 3 可知,UBAF 對NH4+-N 的去除率隨進水 NH4+-N 容積負荷的增加而降低。這是因為,硝化細菌屬于化能自養(yǎng)菌,比增長速率小、世代周期長、對環(huán)境條件變化較為敏感。當NH4+-N 容積負荷較高時,高NH4+-N 濃度會抑制硝化自養(yǎng)菌的生長,影響 UBAF 的硝化性能。硝化性能的下降,使可供反硝化菌用作電子受體的硝酸鹽氮減少,反硝化菌的生長受到抑制,TN 的去除率逐漸下降,可見,NH4+-N 容積負荷的增加會對UBAF 系統(tǒng)的脫氮效果產(chǎn)生較為不利的影響。
2.5 氣水比對UBAF 脫氮性能的影響
在濾速為0.8 m/h,水溫為16~25℃,進水NH4+-N 質(zhì)量濃度為27.89~41.36 mg/L 時,考察了氣水比對 UBAF 去除NH4+-N、TN 的影響,結果顯示:當氣水比為1∶1 時,出水中的DO 為0.77~1.35 mg/L,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率分別為79.34%、29.77%;氣水比增加至2∶1 時,出水中的DO 為1.76~2.65 mg/L,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率分別為 86.83%、35.44%; 氣水比增至3∶1 時,出水中的DO 為2.32~3.35 mg/L,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率分別為87.98%、33.89%。
可見,隨著氣水比的增加,UBAF 對NH4+-N 的去除率呈上升的趨勢。這是因為水中溶解氧充足有利于氨氮的氧化。氣水比是控制DO 的主要操作條件,DO 隨氣水比增大而增大。根據(jù)雙膜理論,氧氣傳遞速率的大小由氣液兩相停滯膜的阻力決定,氣水比越大,膜間傳質(zhì)阻力越小,生物膜內(nèi)溶解氧濃度也越高,相應地提高了好氧微生物的活性和生物降解速率。但當氣水比較大時,溶解氧穿過生物膜較深,生物膜的兼氧及厭氧層薄,內(nèi)部難以形成缺氧區(qū),大量的氨氮被轉化為硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮,因此反硝化效果較差,TN 的去除率比較低,出水TN 濃度較高;而當氣水比較小時,生物膜內(nèi)的厭氧層加厚,反硝化效果變好;但當氣水比為1∶1 時,因硝化作用進行的不徹底致使TN 去除效果又變差。具體參見http://m.northcarolinalenders.com更多相關技術文檔。
3 結論和建議
(1)水溫對UBAF 脫氮效果影響較大。當水溫小于10 ℃時,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率分別為69.19% 、25.35% ; 水溫10 ~20 ℃時,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率為80.15%、33.68%; 在水溫大于20 ℃時,NH4+-N、TN 的平均去除率分別為 89.16%,38.75%。水溫越高,UBAF 脫氮效果越好。
(2)在水溫為16~25 ℃,氣水比為2∶1 時,當水力負荷由0.8 m/h 增加至1.2 m/h 時,UBAF 對NH4+-N 的平均去除率下降了2.54%,對TN 的平均去除率下降了4.02%;水力負荷由1.2 m/h 增至1.8 m/h 時, UBAF 對NH4+-N 的平均去除率下降了6.24%,對 TN 的平均去除率下降了5.71%。隨著水力負荷的升高,UBAF 脫氮效果呈下降趨勢。
(3)氣水比對脫氮效果影響較大,在水力負荷為 0.8 m/h,水溫為16~25 ℃,氣水比為1∶1 時,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率為79.34%、29.77%; 氣水比增加至2∶1 時,UBAF 對NH4+-N、TN 的平均去除率為86.83%、35.44%; 氣水比增至3∶1 時,UBAF 對 NH4+-N、TN 的平均去除率為87.98%、33.89%。
(4)兩段UBAF 對TN 的去除效果不佳,為了增加其對TN 的去除效果,達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002) 中的一級標準,筆者建議增加缺氧濾池進行反硝化,以達到最佳的脫氮效果。