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棉漿粕黑液廢水處理技術(shù)

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-19 15:32:32

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

在我國(guó)化纖漿粕生產(chǎn)中主要以棉短絨制成棉漿作為各種纖維產(chǎn)品的原材料,而在漿粕車間生產(chǎn)棉漿過程中產(chǎn)生大量黑液,具有COD高、色度高、黏度大、呈強(qiáng)堿性且難降解的水質(zhì)特點(diǎn)。

目前已經(jīng)研究的棉漿粕黑液處理及脫色技術(shù)包括Fenton試劑氧化法、酸析法、生化法、濕式空氣氧化法、鼓泡脫色法等,但是所處理黑液大多為稀黑液,其COD一般在3 000~14 000 mg/L,而且各種方法均存在不足之處。筆者主要根據(jù)新疆某纖維有限公司所排廢水為研究對(duì)象,針對(duì)該廠漿粕車間黑液排水COD高(最高可達(dá)21 800 mg/L)且排水不穩(wěn)定的特點(diǎn),以及漿粕車間中段水和紡絲車間黏膠廢水水質(zhì)特點(diǎn),針對(duì)性地做了以黑液為處理對(duì)象的電化學(xué)-絮凝試驗(yàn),以黑液和黏膠廢水混合液以及三種廢水混合液為處理對(duì)象的混凝沉淀試驗(yàn),還有以黑液和中段水混合液為處理對(duì)象的生化處理中試試驗(yàn)。通過不同小試和中試試驗(yàn),研究處理該廠棉漿黑液的有效方法并確定出最佳處理工藝。

1 廢水來(lái)源及性質(zhì)
 
該纖維廠漿粕車間主要生產(chǎn)工藝是將經(jīng)打碎和分離后的棉短絨傳送至蒸球中,加入堿液并在高溫高壓條件下進(jìn)行脫絨,其中排出的蒸煮液即為黑液,將脫絨后的原料進(jìn)行濃縮和過濾,其間排水即為中段水,再將過濾雜質(zhì)后的原料進(jìn)行漂白(包括酸洗和堿洗),再通過重力圓網(wǎng)濃縮機(jī)將濃縮后的薄片狀漿粕為原料送至其他生產(chǎn)車間。在紡絲車間里,黏膠纖維在生產(chǎn)的過程中,堿溶液中纖維素磺酸酯在酸浴中分解成再生纖維素纖維,其間排出的廢水為黏膠酸性廢水。

黑液臭味濃、堿性大、色度高、COD高且難降解,其COD為9 000~21 800 mg/L,pH為12~14;中段水COD低,范圍在500~1 000 mg/L,偏弱酸性或中性;而黏膠廢水COD較中段水高,范圍在1 000~1 300 mg/L,強(qiáng)酸性,pH為1~2。

2 電化學(xué)-絮凝試驗(yàn)
 
試驗(yàn)廢水采用新疆某纖維廠漿粕車間未經(jīng)處理的蒸煮原黑液,電解所用電源為WYJ-10A/30V直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源,混凝所用攪拌器為HJ-6型多頭磁力攪拌器,pH測(cè)定采用pHS-3C型酸度計(jì),陽(yáng)極板為RuO2-Ti,大小為2 cm×4 cm;陰極板為不銹鋼,大小為2 cm×4 cm。

取900 mL黑液于塑料燒杯中,加鹽酸調(diào)節(jié)pH至3,將陰陽(yáng)極板分別用銅線連接至直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源,并用鐵架臺(tái)以間距5 cm固定在黑液中,通以 15 V的恒定電壓。在電解1 h后做預(yù)處理,即加入200 mg/L的聚合氯化鋁和3 mg/L的聚丙烯酰胺于磁力攪拌器上進(jìn)行混凝沉淀,靜置30 min后將上清液倒出繼續(xù)電解3 h,每30 min取上清液分別測(cè)定一次COD以及色度。試驗(yàn)結(jié)果如表 1所示。

表 1 黑液處理水質(zhì)分析

 黑液呈強(qiáng)堿性且難降解,即使加酸調(diào)節(jié)后也無(wú)法直接加藥絮凝。在試驗(yàn)過程中,通過單因素法,調(diào)節(jié)黑液pH分別為2、3、4時(shí)做了小試試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)當(dāng)調(diào)節(jié)廢水pH=2和pH=3時(shí),電解1 h后廢水產(chǎn)生少量絮體,而在pH=4的時(shí)候,電解1 h后無(wú)絮體產(chǎn)生。

由表 1可見,在調(diào)節(jié)廢水pH=3后,通過1 h電解使其破穩(wěn),再通過加藥絮凝做預(yù)處理,此時(shí)COD去除率達(dá)到46.1%,色度去除率可達(dá)90.4%;經(jīng)過 3 h電解,結(jié)合絮凝處理,最終COD去除率達(dá)到62.4%,色度去除率可達(dá)98.4%。該試驗(yàn)成功實(shí)現(xiàn)以電解和絮凝聯(lián)合處理黑液的方式有效降低了廢水的色度,且COD去除率隨電解時(shí)間變長(zhǎng)而不斷增大,出水pH也隨電解時(shí)間變長(zhǎng)而升高。

電化學(xué)和絮凝聯(lián)合處理黑液所達(dá)到的效果,為處理黑液做了有效的引導(dǎo),其中最重要的兩個(gè)因素,一是調(diào)節(jié)黑液pH≤3;二是通過電解實(shí)現(xiàn)廢水中高分子難降解有機(jī)物質(zhì)的脫穩(wěn)和降解。但是整個(gè)處理過程中需要額外加酸調(diào)節(jié)廢水pH,同時(shí)消耗電能,因此在下面的試驗(yàn)中,筆者以電化學(xué)-絮凝試驗(yàn)為指導(dǎo),尋找替代鹽酸調(diào)節(jié)黑液pH的物質(zhì)以及替代電解來(lái)實(shí)現(xiàn)難降解有機(jī)物脫穩(wěn)的方法。

3 絮凝沉降試驗(yàn)
 
考慮到該纖維廠所排酸性廢水和中段水可替代鹽酸調(diào)節(jié)黑液pH,同時(shí)對(duì)原黑液進(jìn)行稀釋,并且發(fā)現(xiàn)三種廢水經(jīng)一定比例混合后可直接加藥絮凝。

試驗(yàn)廢水同樣采用該纖維廠漿粕車間未經(jīng)處理的黑液、該車間中段排水以及紡絲車間黏膠酸性排水,混凝所用攪拌器為HJ-6型多頭磁力攪拌器,將各廢水按照一定體積比混合進(jìn)行絮凝沉降試驗(yàn)。根據(jù)上述電化學(xué)-絮凝試驗(yàn)得出黑液pH≤3時(shí)可通過電解產(chǎn)生絮體,于是在這里分別做兩組試驗(yàn),組1是V(黑液)∶V(中段水)∶V(黏膠廢水)=1∶4∶4;組2是 V(黑液)∶V(黏膠廢水)=1∶4,可調(diào)節(jié)pH在3以下,然后各加入200 mg/L的聚合氯化鋁和3 mg/L的聚丙烯酰胺在磁力攪拌器上做絮凝沉降試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果如表 2所示。

表 2 絮凝沉降試驗(yàn)分析

 由表 2可見,將黑液、中段水與黏膠廢水混合后得到偏酸性混合廢水,對(duì)原黑液進(jìn)行了稀釋,COD相對(duì)較低。最終通過絮凝沉降法處理混合液,其COD的去除率達(dá)40%左右,而色度去除率可達(dá)80%。還利用了酸析〔3〕的原理,在加入黏膠酸性水后,混合液產(chǎn)生了少量的絮體,但絮體較輕漂浮在廢水表層,通過加入絮凝劑可形成大的絮體并迅速沉降。

4 生化處理現(xiàn)場(chǎng)中試試驗(yàn)
 
試驗(yàn)廢水采用漿粕車間未經(jīng)處理的黑液、中段水以及紡絲車間黏膠酸性排水,試驗(yàn)方法是:按 V(黑液)∶V(中段水)∶V(黏膠廢水)=1∶4∶4混合作為原廢水,通過加藥絮凝沉降后,經(jīng)過調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)廢水pH,再經(jīng)過水解酸化池-好氧池-二沉池。其中活性污泥取自新疆某造紙廠廢水處理的生化池并經(jīng)過馴化。整個(gè)試驗(yàn)過程中水解酸化池和好氧池停留時(shí)間均為16 h。試驗(yàn)結(jié)果如表 3所示。

表 3 生化試驗(yàn)分析

 由表 3可見,三種廢水的混合液在整個(gè)系統(tǒng)處理過程中,混合廢水經(jīng)加藥絮凝后COD去除率達(dá)37%~45%,COD最終去除率達(dá)到70%以上。好氧池出水COD 均在300 mg/L以下,滿足二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

5 工藝優(yōu)化
 
綜合考慮以上試驗(yàn)的處理效果和實(shí)際成本,要盡量在達(dá)到較好處理效果的同時(shí)相應(yīng)降低水處理成本。鑒于電化學(xué)法單獨(dú)處理黑液成本過高,在這里選擇V(黑液)∶V(中段水)∶V(黏膠廢水)=1∶4∶4混合進(jìn)行處理。混合后廢水被稀釋,COD大大降低,運(yùn)用混凝沉淀方法COD去除率可達(dá)37%~45%,因此選擇以“調(diào)節(jié)+混凝沉淀工藝+pH調(diào)節(jié)”為預(yù)處理方式。最終經(jīng)過好氧處理后,COD去除率可達(dá)70%,由于該纖維廠位于離沙漠較近的地帶,而人工濕地可作為生物處理后的深度處理,其COD去除率一般在80%以上。因而在主體工藝的選擇上,采用水解酸化-好氧處理,將沉淀后的出水經(jīng)在建管網(wǎng)輸送到沙漠后,再進(jìn)行人工濕地(潛流+表流)處理后進(jìn)入水景塘,利用該水源在沙漠邊緣再造一片綠洲。工藝流程如圖 1所示。

 圖 1 優(yōu)化的工藝流程

6 討論與結(jié)論
 
(1)通過電解-絮凝可實(shí)現(xiàn)對(duì)純黑液的有效脫色,其中需要加入鹽酸調(diào)節(jié)廢水pH至3左右,最終COD去除率可達(dá)到62.4%,色度去除率可達(dá)98.4%。該方案由于需要消耗大量電能及酸,處理成本偏高。具體參見http://m.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

(2)考慮到黑液COD高,在強(qiáng)堿性下難降解的特性,采取與COD較低的中段水以及強(qiáng)酸性的黏膠廢水混合達(dá)到稀釋和調(diào)酸的目的,通過“以廢治廢”節(jié)省了額外投加酸的成本,并在此可直接加入藥劑進(jìn)行絮凝沉淀預(yù)處理,其對(duì)COD的去除率達(dá)到40%,色度去除率可達(dá)80%,出水可經(jīng)調(diào)節(jié)池中和后進(jìn)入生化池,該方案運(yùn)行成本低且所采用的工藝成熟、操作運(yùn)行簡(jiǎn)單可靠。

(3)在生化中試試驗(yàn)中,通過按V(黑液)∶V(中段水)∶V(黏膠廢水)=1∶4∶4混合,經(jīng)絮凝沉淀后調(diào)節(jié)pH至中性再進(jìn)入水解酸化池和好氧池,最終去除率可達(dá)70%,出水滿足二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

綜合三種試驗(yàn)處理效果分析,可得出該廠黑液最佳處理工藝,通過V(黑液)∶V(中段水)∶V(黏膠廢水)=1∶4∶4混合,將黑液水、中段水、酸性廢水按照比例混合后可先進(jìn)行以“調(diào)節(jié)+混凝沉淀工藝+pH調(diào)節(jié)”的預(yù)處理,再進(jìn)行水解酸化、好氧處理后經(jīng)在建管網(wǎng)輸送到沙漠,再進(jìn)行人工濕地(潛流+表流)處理,最終排水可以滿足國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。筆者通過試驗(yàn)室小試及現(xiàn)場(chǎng)中試試驗(yàn)優(yōu)化了該類廢水的處理工藝,為該類廢水的處理提供了一定的參考。