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低濃度城鎮(zhèn)污水如何處理

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-12-2 15:01:19

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

目前國(guó)內(nèi)不少城鎮(zhèn)污水處理廠因管網(wǎng)建設(shè)滯后等原因,存在進(jìn)水濃度偏低現(xiàn)象,這給污水處理廠的正常、穩(wěn)定運(yùn)行帶來一定困難。而生物移動(dòng)床技術(shù)(MBBR) 不僅適用于低濃度污水的處理,在低溫下也可獲得良好的處理效果。而且,沖擊負(fù)荷、溫度變化、污水成分變化等對(duì)MBBR 的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于活性污泥法。筆者針對(duì)太湖流域某污水廠低濃度、低C/N 值的原水水質(zhì)特征,采用A/O-MBBR 工藝對(duì)其進(jìn)行處理,著重考察了生物懸浮載體的投加位置及水溫對(duì)硝化及反硝化脫氮效果的影響。

1 材料與方法

1. 1 試驗(yàn)裝置

試驗(yàn)裝置共2 套,采用A/O-MBBR 工藝,工藝流程見圖1。A/O 試驗(yàn)槽總有效容積為60 L,其中缺氧區(qū)(A 段) 的有效容積為10 L,好氧區(qū)(O 段) 的有效容積為50 L。將好氧區(qū)分為容積相同的3 格,單格容積為16.67 L。1# 和2# 試驗(yàn)槽使用K3 型生物懸浮載體,投加量約為5.5 L,占好氧池總有效容積的11%,分別投加在第一格和第三格(圖1 中所示的生物懸浮載體投加在好氧池第一格) 。

 K3型生物填料的規(guī)格為¢25 mm×10 mm,材質(zhì)為高密度聚乙烯,密度為0.95~0.96 g/cm3,堆積個(gè)數(shù)為11.7×104 個(gè)/m3,有效比表面積為500m2/m3。

試驗(yàn)在常州市武進(jìn)區(qū)某污水 處理廠現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。裝置置于室外,進(jìn)水溫度隨季節(jié)變化。試驗(yàn)分兩個(gè)階段,第一階段為正常水溫試驗(yàn),為2010 年8 月23日—10 月21 日,水溫在25~32℃之間; 第二階段為低溫試驗(yàn),時(shí)間是2010 年12 月,水溫為6.3 ~10.5℃。進(jìn)水量為5 L/h,回流量為15 L/h,HRT為12 h,好氧池的DO為2.7~7.0 mg/L。

1. 2 試驗(yàn)水質(zhì)

試驗(yàn)水質(zhì)見表1。

 試驗(yàn)用水取自該污水處理廠的集水池,該污水處理廠主要接納鎮(zhèn)區(qū)及周邊村莊的生活污水和少量工業(yè)廢水,由于污水管網(wǎng)建設(shè)相對(duì)滯后等原因,進(jìn)廠原水的有機(jī)物濃度偏低,但總氮、氨氮濃度相對(duì)較高,呈現(xiàn)低碳高氮的水質(zhì)特點(diǎn),平均C/N 值為3.31;冬季污水濃度略高,但平均C/N 值更低,為3.04。

1. 3 接種污泥和裝置啟動(dòng)

接種污泥取自該污水處理廠曝氣池的混合液,每組裝置一次性投加60 L。投加污泥后開啟進(jìn)水、曝氣及污泥回流,使懸浮填料掛膜,約20 d 后掛膜完成。

1. 4 檢測(cè)方法

總氮、總磷、氨氮、硝態(tài)氮和COD 分別采用過硫酸鉀氧化—紫外分光光度法、鉬銻抗分光光度法、納氏試劑分光光度法、紫外分光光度法和重鉻酸鉀法測(cè)定,pH 值、DO、溫度分別采用便攜式pH 計(jì)、溶氧儀和溫度計(jì)測(cè)量。

2 結(jié)果與討論

2. 1 第一階段試驗(yàn)

2. 1. 1對(duì)氨氮的去除

正常水溫試驗(yàn)期間2 組裝置的進(jìn)、出水氨氮濃度見圖2。

 由圖2 可知,2 組裝置的硝化效果均較好。其中,1#裝置出水氨氮在0.014~6.89 mg/L 之間,平均值為0.74 mg/L,平均去除率達(dá)到95.7%; 2#裝置出水氨氮在0.014~10.76 mg/L 之間,平均值為1.27 mg/L,平均去除率達(dá)到92.6%。由此可見,將生物懸浮載體投加在好氧區(qū)的前端比投加在后端的硝化效果要好。此外,1# 裝置的耐氨氮沖擊負(fù)荷能力優(yōu)于2#裝置,在10 月6 日當(dāng)進(jìn)水氨氮濃度快速上升時(shí),2#裝置的出水氨氮濃度較1#裝置高,且連續(xù)3d 在5 mg/L 以上,最高達(dá)10.76 mg/L; 而1#裝置僅有1 d 的氨氮濃度高于5 mg/L,為6.89 mg/L。

2. 1. 2對(duì)總氮的去除

正常水溫試驗(yàn)期間2 組裝置的進(jìn)、出水總氮濃度見圖3。

 由于碳源不足,2 組裝置的脫氮效果均較差。其中,1#裝置出水總氮在7.83~40.93 mg/L 之間,平均值為17.41 mg/L,平均去除率為22.4%; 2# 裝置出水總氮在9.78~42.26 mg/L 之間,平均值為20.39 mg/L,平均去除率僅為9.1%。由此可見,將生物懸浮載體投加在好氧區(qū)的前端比投加在后端的脫氮效果要好,這是因?yàn)楹醚醭厍岸说挠袡C(jī)物濃度高,反硝化可獲得相對(duì)較多的碳源。原水平均C/N值為3.31,如出水總氮濃度要達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002) 的一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn),則需補(bǔ)充碳源。

2. 2 第二階段試驗(yàn)

第二階段試驗(yàn)的最低水溫為6.3℃,最高為10.5℃,12 月10 日以后水溫均在8℃以下。

2. 2. 1對(duì)氨氮的去除

低溫試驗(yàn)階段2 組裝置的進(jìn)、出水氨氮濃度見圖4。低溫條件下,2組裝置較前期正常溫度下的硝化效果有所下降,但仍保持了較高的去除率。這主要是由于有機(jī)物濃度較低,使得COD 容積負(fù)荷只有0.24 kg/(m3·d) ,且好氧池保持較高的DO 濃度,而溶解氧對(duì)去除氨氮的影響較大。其中,1# 裝置出水氨氮在0.22~23.48 mg/L 之間,平均值為5.69mg/L,對(duì)氨氮的平均去除率達(dá)到82.9%; 2# 裝置出水氨氮在0.94~32.99 mg/L 之間,平均值為8.43mg/L,平均去除率為74.7%。和前期正常水溫試驗(yàn)的結(jié)果一樣,將生物懸浮載體投加在好氧區(qū)的前端比投加在后端的硝化效果要好。從圖4 可知,即便水溫<8℃,在進(jìn)水氨氮濃度為14.62~36.35 mg/L(平均濃度為28.08 mg/L) 時(shí),1#裝置出水氨氮濃度仍低于5 mg/L,比同期2#裝置的去除率高8%左右。

 2. 2. 2對(duì)總氮的去除

低溫試驗(yàn)階段2 組裝置的進(jìn)、出水總氮濃度如圖5 所示。

 低溫條件下,1# 裝置出水總氮在28.28~49.15mg/L 之間,平均值為36.29 mg/L,平均去除率為9.1%,較正常水溫試驗(yàn)的有較大幅度的下降; 2# 裝置出水總氮在27.67~53.47 mg/L 之間,平均值為36.58 mg/L,平均去除率為8.4%,較正常水溫試驗(yàn)結(jié)果略有下降。

1#和2#裝置出水的硝態(tài)氮濃度分別為25.89 和24.84 mg/L。通常,MBBR 在低溫時(shí)也可取得較高的脫氮效率,但原水的平均C/N 值僅為3.04,遠(yuǎn)低于韓喜蓮等研究得出的最佳C/N 值(12) ,故脫氮效果不佳的主要原因是碳源不足。具體參見http://m.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

3 結(jié)論

①采用A/O-MBBR 工藝處理某城鎮(zhèn)低濃度、低C/N 值污水,在正常水溫下,將生物懸浮載體投加在好氧池的前端比投加在后端的脫氮效果好。當(dāng)水力停留時(shí)間為12 h、回流比為300%、好氧池DO為2.7~7.0 mg/L、K3 型生物懸浮載體投加量為好氧池池容的11%時(shí),投加在好氧池前端和后端的試驗(yàn)裝置對(duì)氨氮的平均去除率分別為95.7% 和92.6%; 而總氮受碳源不足限制去除率不高,投加在好氧池前端和后端的平均去除率分別為22.4% 和9.1%。

②在正常水溫下,生物懸浮載體投加在好氧池的前端比投加在后端的抗氨氮沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。

③在6.3~10.5℃的低溫條件下,A/O-MBBR 工藝的硝化效果較正常水溫時(shí)有所降低,但仍保持了較高的氨氮去除率,生物懸浮載體投加在好氧池的前端時(shí)對(duì)氨氮的平均去除率為82.9%,比投加在后端的高8%左右。