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氣升環(huán)流反應器處理高氨氮豆制品廢水

中國污水處理工程網 時間:2014-10-10 10:35:41

污水處理技術 | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

近年來,國內外對SHARON 工藝、SND(同步硝化反硝化) 等新型脫氮工藝的機理及實驗室研究較多,但由于溫度、溶解氧等控制參數要求苛刻,工程應用仍鮮見報道。

氣升環(huán)流反應器由于其結構簡單、占地面積小、能耗低、無需機械攪拌等特點,在生物、化工領域應用廣泛,其在水處理領域的應用與研究也逐步展開。但其受高徑比設計方式單一和曝氣方式等因素的限制,使得目前氣升式環(huán)流反應器用于實際工程的很少。

本項目將總容積為3 400 m3 的多導流筒氣升環(huán)流反應器應用于處理規(guī)模為1 800 m3/d的高NH4+-N豆制品廢水處理工程改造,取得了良好的效果。反應器高為15 m,直徑為17 m,占地面積約254 m2 (含基礎面積) ,內含204 根導流筒,反應器總高徑比<1,反應器連續(xù)進水,實現了同步硝化反硝化,幾乎無NO2-與NO3-積累,TN 去除率最高達98.8%,出水COD、NH4+-N 等指標均達標。

1 工程概況

杭州某豆制品廠在大豆煮漿、深加工等生產各類豆制品的過程中產生1 800 m3/d高COD、高有機氮廢水,原有設計水量為1 500 m3/d的調節(jié)池+UASB 的廢水處理系統(tǒng)出水水質已不能達到當地《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(CJ 343—2010) ,必須進行改造。

原系統(tǒng)運行情況及排放標準如表1 所示。

廢水處理系統(tǒng)中UASB 反應器在水溫為(37±1)℃、容積負荷為4~6kgCOD/(m3·d) 條件下,對COd的去除率穩(wěn)定在90% 以上,厭氧出水COD為800~1 000 mg/L,VFA(揮發(fā)性脂肪酸) 為3~5mmol/L,CaCO3堿度為4 200 mg/L 左右,沼氣產量為6 000~7 000 m3/d。原UASB 反應器對NH4+-N、有機氮幾乎沒有去除效果,UASB 出水NH4+-N高達210~270 mg/L。由于廠區(qū)用地緊張,環(huán)保可用地僅為約360 m2,新增的好氧系統(tǒng)需能去除廢水中殘余COd并脫氮。

2 多導流筒氣升內循環(huán)反應器結構原理

采用自行開發(fā)的多導流筒氣升環(huán)流反應器,工作微元示意見圖1。反應器內部包含204 個工作微元,罐體為鋼結構,內涂環(huán)氧樹脂防腐,總高為15m,直徑為17 m,總容積為3 400 m3,有效容積為3 000 m3,占地面積為227 m2,微孔曝氣軟管伸入導流筒頂端約1 m,曝氣使導流筒內含氣率升高,與筒外形成密度差,使反應器內沿導流筒自發(fā)形成內循環(huán),內循環(huán)量與表觀氣速、降流區(qū)總直徑等因素有關。反應器采用PLC 控制器自動控制連續(xù)進水、間歇曝氣、間歇出水,曝氣、沉淀、出水時間均可在中控計算機或現場觸摸屏調節(jié),自動化程度高,運行過程與CASS(循環(huán)式活性污泥法) 工藝類似,但無需污泥回流設備,并有大比例回流稀釋,反應器耐沖擊能力更強。反應器沉淀時表面負荷為0.33 m3/(m2·h) ,連續(xù)進水對沉淀過程中泥水分離幾乎沒有影響。

利用變頻技術及調整曝氣支管上的蝶閥開度來控制溶解氧。在曝氣區(qū),異養(yǎng)菌利用氧氣將廢水中可降解有機物氧化為CO2和H2O,硝化菌將NH4+-N氧化為NO2--N或NO3--N,廢水循環(huán)向下至底部與原水混合時呈缺氧狀態(tài),菌膠團中的反硝化細菌利用原水中的COd為碳源,將NO2--N、NO3--N反硝化為N2,剩余的COd和NH4+-N沿導流筒向上進入好氧區(qū),實現整個反應器中的同步硝化反硝化。由于沒有NO2--N、NO3--N 的積累,在沉淀期內也不會因為反硝化產生N2影響沉淀功能。底部缺氧區(qū)在沉淀時起到了污泥選擇器的作用,能有效抑制污泥膨脹。反應器穩(wěn)定運行時,采用較低的污泥負荷,污泥齡長,有利于硝化細菌的富集,且剩余污泥量少。反應器主體與配套設備的主要參數如表2 所示。

3 多導流筒氣升內循環(huán)反應器的啟動運行

3. 1 反應器的啟動

罐體試水和設備調試后,開始啟動多導流筒氣升內循環(huán)反應器。由于前段有中溫UASB 反應器,好氧反應器接納廢水常年穩(wěn)定在28~35℃,此溫度條件有利于培菌。

采用接種少量污泥方式啟動。將原水注入反應器至工作高度,悶曝72 h,COd濃度從11 200 mg/L降至4 800 mg/L 后,向反應器內投加含水率為90%的好氧壓濾污泥約8 t,反應器初始MLSS 為260mg/L 左右。根據控制污泥負荷的不同,將培菌過程分為異養(yǎng)菌培養(yǎng)與硝化菌培養(yǎng)兩個階段。

在溫度適宜、溶解氧充足和較高的污泥負荷等條件下,異養(yǎng)菌能夠利用廢水中的COd和氧氣快速增殖,表現在反應器內MLSS 持續(xù)增長,COd含量逐步下降。采用超越部分原水的方式補充好氧反應器的碳源,用于異養(yǎng)菌的培養(yǎng)與反硝化。異養(yǎng)菌培養(yǎng)期反應器內COD、MLSS 的濃度隨時間的變化關系如圖2 所示。接種污泥對豆制品廢水適應良好,反應第二天廢水的COd濃度從4 800 mg/L 降至3 500mg/L,由于接種污泥量太低,反應器內有機負荷過高,導致活性污泥粘性物質增多,反應器產生大量白色泡沫,現場采用降低反應器液位、噴淋消泡等手段消除泡沫影響,并保持曝氣充足,在第三天泡沫消失。前9 天反應器污泥負荷始終在1kgCOD/(kgMLSS·d) 以上,9 天后超越部分原水至反應器以維持此污泥負荷,有利于異養(yǎng)菌快速生長。經過14 天的培養(yǎng),反應器內COd濃度降至400 mg/L 以下,MLSS 升高至1 500 mg/L 以上。

較高的污泥負荷滿足了異養(yǎng)菌快速增殖的條件,但是不利于硝化菌的生長。從第15 天開始向反應器內逐步減少原水的超越量,增加厭氧處理出水量,厭氧出水COd濃度為800~1 400 mg/L、NH4+-N濃度為185~270 mg/L,污泥有機負荷控制在0.2kgCOD/(kgMLSS·d) 左右。此工況運行情況如圖3所示。

初期MLSS 呈緩慢上升趨勢,但較長時間低負荷運行,至第25 天時MLSS 開始下降,而NH4+-N去除率也在此階段上升至50%,表明在較低污泥負荷下,氨氧化菌增殖至一定數量。到第30 天時,增大進水量至設計水量并超越部分原水,污泥負荷升至0.5kgCOD/(kgMLSS·d) ,污泥濃度和NH4+-N去除率分別穩(wěn)定上升至3 947 mg/L 和96.8%。為維持反應器內污泥濃度穩(wěn)定,降低原水的超越量,將污泥負荷控制在0.25~0.35kgCOD/(kgMLSS·d) ,MLSS 穩(wěn)定在3 000~3 500 mg/L,反應器進入正常運行階段。

3. 2 反應器的運行分析

經過近400 天的穩(wěn)定運行,反應器的最終運行工況為: 處理水量為1 800 m3/d,進水COd濃度為800~1 000 mg/L,NH4+-N濃度為185~270 mg/L,水溫為(31 ±3)℃,反應器曝氣190 min,沉淀與排水50 min,曝氣時反應器上層DO 值維持在1.5 ~2.5 mg/L,底部溶解氧濃度為0.5~1 mg/L,沉淀時DO 值約為0.5 mg/L,污泥濃度控制在3 000~3 500mg/L,污泥齡約為45 d,有機污泥負荷維持在0.16~ 0.2kgCOD/(kgMLSS·d) ,NH4+-N污泥負荷約為0.05kg NH4+-N/(kgMLSS·d) ,C/N 約為4,對COD、NH4+-N的去除率分別為70%、95%,反應器最大氨氧化速率為6.25 mg NH4+-N /(L·h) 。在曝氣與沉淀階段,廢水中NO2--N、NO3--N 均小于0.5 mg/L,絕大部分時間未檢出,證明反應器中進行著同步硝化反硝化,TN 去除率約為98%。

氣升內循環(huán)反應器運行時功率密度為29.7 W/m3,總運行功率約為1 884 kW,平均電耗為0.84元/m3、人工費為0.2 元/m3、污泥處理費為0.2 元/m3,無藥劑費用,直接運行費用約為1.24 元/m3,整個廢水處理系統(tǒng)中好氧部分單位處理水量的占地面積為0.126 m2/m3。

4 總結與討論

①采用17 m× 15 m 的多導流筒氣升內循環(huán)反應器處理1 800 m3/d豆制品廢水厭氧處理出水,經過50 余天的調試,反應器達到設計要求,穩(wěn)定運行階段出水COD≤350 mg/L、NH4+-N≤10 mg/L、TN≤10 mg/L,均滿足當地《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(CJ 343—2010 ) ,氨氧化速率最高為6.25 mg NH4+-N/(L·h) ,對總氮、氨氮去除率最高達98.8%,遠優(yōu)于標準要求。

②反應器曝氣階段和沉淀階段反應器內NO2--N、NO3--N濃度均小于0.5 mg/L,屬于同步硝化反硝化過程。推測原因為反應器內部由氣提形成好氧/缺氧區(qū)并有大比例回流,但不排除微環(huán)境理論與好氧反硝化菌的作用,有待進一步驗證。具體參見http://m.northcarolinalenders.com更多相關技術文檔。

③反應器單位處理水量占地面積為0.126m2/m3,占地面積小,采用普通風壓風機曝氣,處理費用為1.24 元/m3,反應器內部結構簡單,無傳動部件,自動化程度高,運行穩(wěn)定,可在用地面不足的情況下使用。

④此項目將氣升式環(huán)流反應器成功應用于工業(yè)規(guī)模的廢水脫氮處理工程,應進一步對反應器總氣含率、循環(huán)流量、傳質效果等進行研究,對反應器優(yōu)化設計提供理論依據。另外,與MBR 膜出水方式結合,實現反應器的連續(xù)進出水運行,用于市政污水脫氮除磷,也是進一步研究的重點。