漳州市東區(qū)污水處理廠AB工藝優(yōu)化改造
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2013-8-8 10:03:02
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
摘要:漳州市東區(qū)污水處理廠采用標(biāo)準(zhǔn)AB工藝法,處理能力為10萬m3/d,多年的運(yùn)行結(jié)果顯示,BOD5、CODCr、SS的去除率均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但在進(jìn)水氮、磷濃度較高的情況下,出水往往不能滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對氮、磷指標(biāo)的嚴(yán)格要求。針對本廠工藝特點(diǎn)和運(yùn)行問題,對改進(jìn)AB工藝強(qiáng)化其脫氮除磷能力提出幾點(diǎn)建議,以期對該污水處理廠的新建、擴(kuò)建和改建提供參考。
關(guān)鍵詞:AB工藝,脫氮除磷,ADMONT工藝,A2/O工藝
漳州市東區(qū)污水處理廠一期工程建成于1999年,設(shè)計(jì)處理能力為10萬m3/d,采用標(biāo)準(zhǔn)AB(Adsorption Biodegradation,生物吸附降解)工藝。該工藝是一種新型的兩段法生物處理工藝,A、B兩段串聯(lián)運(yùn)行。該工藝技術(shù)上的突破主要在A段,A段前省去了初沉池,使城市管網(wǎng)中菌群和A段曝氣池污泥成為一個(gè)開放式生物系統(tǒng),并在A段內(nèi)部建立起獨(dú)立的污泥回流系統(tǒng),而B段則是普通好氧活性污泥法[1-2]。
與傳統(tǒng)的活性污泥法相比較,AB工藝具有有機(jī)物去除效率高、基建造價(jià)投資低等優(yōu)點(diǎn),但AB工藝不具備深度脫氮除磷功能,其出水水質(zhì)尚達(dá)不到防止水體富營養(yǎng)化的要求,這在一定程度上限制了AB工藝的推廣利用[3]。隨著我國《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中嚴(yán)格限制了排放水中氮、磷的濃度,尤其是磷,該標(biāo)準(zhǔn)的一級A標(biāo)規(guī)定磷在1.0 mg/L以下,一級B標(biāo)在1.5 mg/L以下。這就要求必須通過工藝改進(jìn)以提高該廠氮、磷去除能力。
1工藝概況
漳州市東區(qū)污水處理廠項(xiàng)目系福建省“九五”計(jì)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目,亦是市委、市政府為民辦實(shí)事和九龍江流域綜合治理的主要工程。本項(xiàng)目自立項(xiàng)以來,即分成水處理工程和泥處理工程兩個(gè)部分具體實(shí)施。水處理工程已于2000 年5 月建成并投入運(yùn)行,現(xiàn)日均處理污水約6 ~ 7 萬t,每天平均污泥產(chǎn)生量大約60 ~ 70 t ( 含水率80%) 。泥處理部分分成兩期建設(shè),一期已建成運(yùn)行以帶式壓濾機(jī)將污泥脫水處理; 二期投資6700 萬元,建設(shè)污泥厭氧消化系統(tǒng)對污泥處置,現(xiàn)該系統(tǒng)目前正在調(diào)試階段。
2006 年以后,東區(qū)污水廠針對本廠污泥重金屬?zèng)]超標(biāo)、有機(jī)質(zhì)含量高的特性,制成有機(jī)肥在農(nóng)業(yè)上有利用價(jià)值,以污泥為主要成分生產(chǎn)有機(jī)肥。這在一定程度上解決了污水廠污泥的出路問題,同時(shí)解決了污泥簡單脫水外運(yùn)填埋對環(huán)境的二次污染產(chǎn)生的問題。到目前累計(jì)處理污泥5 萬多噸,實(shí)踐證明,從污泥減量化、無害化、資源化的角度,我公司污泥處理和處置工作的方式在目前條件下是較為合理的方式。
漳州市東區(qū)污水處理廠,設(shè)計(jì)處理水量10 萬m3 /d,其中工業(yè)廢水約占2 /3 左右。原設(shè)計(jì)沒有脫氮除磷功能,僅考慮在低負(fù)荷時(shí)具有部分硝化的能力。設(shè)計(jì)進(jìn)出水指標(biāo)如表1。
漳州市東區(qū)污水處理廠工藝流程圖如圖1
漳州市東區(qū)污水處理廠AB 法A 段吸附池是矩形推流式鼓風(fēng)曝氣池,水力停留時(shí)間平均為43 min,中間沉淀池采用2 座輻流式沉淀池,每個(gè)沉淀池的池深3 m,池直徑為45 m,污水沉淀時(shí)間1. 5 h。B 段曝氣池是矩形推流式鼓風(fēng)曝氣池,水力停留時(shí)間4. 3 h,最終沉淀池采用4 座輻流式沉淀池,池水深4 m,池直徑40 m,污水沉淀時(shí)間3 h。
2 工程運(yùn)行狀況
近年來,漳州市東區(qū)污水處理廠處理水量及COD 削減量逐年遞增,處理水量從2006 年的2345 萬t 增加至2009 年的2602萬t,增長率達(dá)11%,其中2009 年日均處理量7. 12 萬t,全年新增處理量627 萬t,全年COD 減排量5600 t,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。但是進(jìn)水氮、磷指標(biāo)依然較高,出水氮、磷指標(biāo)特別是氨氮和總氮去除率較低。2011 年1 月至2011 年12 月實(shí)際進(jìn)、出水水質(zhì)月均值見表2。
3 工程改造的目標(biāo)
環(huán)評驗(yàn)收后,經(jīng)技術(shù)改造漳州市東區(qū)污水處理廠要求執(zhí)行國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB 18918 - 2002)一級B 標(biāo)準(zhǔn),即BOD5 ≤20 mg /L,CODCr ≤60 mg /L,SS≤20 mg /L ,NH3 - N≤8 mg /L,TP≤1. 5 mg /L,TN≤20 mg /L。工程改造的目標(biāo)是,該廠改造后處理工藝具有脫氮除磷功能,同時(shí)改造工程能最大限度地利用現(xiàn)有設(shè)施,盡可能減少改造的工程量。
4 工藝改造方案
強(qiáng)化城市污水脫氮除磷效果的途徑較多. 一般可分為3類,即優(yōu)化傳統(tǒng)脫氮除磷工藝、強(qiáng)化運(yùn)行參數(shù)控制和采用新工藝。對于本改造工程,因B 段曝氣池的水力停留時(shí)間只有4. 3 h,若最終沉淀池的功能不變,則不可能將B 段改造成上述的脫氮除磷工藝。因而,在不對A 段、B 段做較大改變的前題下,可以考慮以下幾種方案。
4. 1 ADMONT 工藝
ADMONT 工藝稱為混合回流兩階段活性污泥法,該工藝流程圖如圖2 所示。
工藝通過圖2 中的循環(huán)Ⅰ,將具有反硝化菌和吸附碳源的A 段活性污泥送至B 段,使B 段內(nèi)豐富的硝化液脫氮,通過循環(huán)Ⅱ?qū) 段含有硝化菌的活性污泥回流至A 段,使A 段曝氣池中存在的氨氮被硝化,從而實(shí)現(xiàn)了A 段、B 段的同時(shí)脫氮功能,降低了單位污水所需的池容。其次,ADMONT 工藝根據(jù)生物除磷的基本原理,通過循環(huán)II 實(shí)現(xiàn)了活性污泥在處理系統(tǒng)中交替歷經(jīng)厭氧( 或缺氧) 和好氧過程,從而利用了系統(tǒng)中聚磷菌在厭氧條件下釋磷、在好氧條件下過量攝磷的除磷功能,使系統(tǒng)的除磷效果大大提高。
4. 2 A2 /O 工藝及其改良型工藝
A2 /O 工藝是在20 世紀(jì)7O 年代. 由美國的一些專家在厭氧,好氧法脫氮工藝的基礎(chǔ)上開發(fā)的污水處理工藝[4]。為了達(dá)到脫氮除磷的目的,傳統(tǒng)的A2 /O 工藝及倒置的A2 /O 工藝、改良的A2 /O 工藝都可以結(jié)合該污水處理廠的實(shí)際情況予以考慮,長期運(yùn)行中,傳統(tǒng)的A2 /O 由于回流污泥將硝酸鹽帶入?yún)捬醭囟绊懥藚捬踽屃,從而出現(xiàn)如反硝化菌和聚磷菌對碳源的競爭,硝化菌、反硝化菌及聚磷菌這3 類微生物的污泥齡不同等弊端[5]。使除磷效率降低。
倒置A2 /O 工藝和改良的A2 /O 工藝都是為克服傳統(tǒng)A2 /O工藝的弊端而開發(fā)的改良型工藝。同濟(jì)大學(xué)高廷耀課題組進(jìn)行了系統(tǒng)的試驗(yàn)和理論研究。由張波首先提出了缺氧區(qū)/厭氧區(qū)/好氧區(qū)形式布置倒置A2 /O 工藝[6 - 7],其工藝流程如圖3 所示。
4. 3 SBR 工藝優(yōu)化
SBR 工藝是通過程序化控制充水、反應(yīng)、沉淀、排水排泥和閑置5 個(gè)階段來實(shí)現(xiàn)對廢水的生化處理由于SBR 法是在一個(gè)反應(yīng)器中完成脫氮和除磷不同過程的,因此,為獲得理想的脫氮除磷效果。必須對運(yùn)行階段進(jìn)行合理的控制。為了保證除磷要求。讓磷在厭氧階段充分釋放,進(jìn)水期宜采用限量曝氣一攪拌的方式。好氧階段除進(jìn)行有機(jī)物的降解,還需保證硝化和攝磷的溶解氧條件. 并需有足夠的運(yùn)行時(shí)間。為保證良好的脫氮效果。宜增加一道停曝?cái)嚢柽^程. 在此階段進(jìn)行反硝化反應(yīng)[8]。
5 討論及結(jié)論
對于傳統(tǒng)A2 /O 工藝,計(jì)算得到的缺氧池的停留時(shí)間需要2 h 左右,厭氧池需要1 h 左右。而該污水處理廠AB 法的A 段吸附池和中間沉淀池的停留時(shí)間總和為2. 3 h,B 段曝氣池的為4. 3 h。如果將AB 法的A 段的吸附池和中間沉淀池改為厭氧池和缺氧池,而B 段的曝氣池和最終沉淀池分別作為好氧池和二次沉淀池,那么,雖然好氧池的容積基本上滿足要求。但吸附池和中間沉淀池的容積總和卻不能滿足厭氧池和缺氧池的總?cè)莘e要求。而倒置A2 /O 工藝和改良A2 /O 工藝同樣存在池容不足的問題,所以,從生化池的停留時(shí)問這一設(shè)計(jì)參數(shù)來看,若要改造成上述三種脫氮除磷工藝需要擴(kuò)大池容,改造的工程量和費(fèi)用較大。
而將B 段的曝氣池改為間歇曝氣( 青島海泊河污水處理廠對B 段嵌入SBR ( 歇式曝氣池) ) ,形成缺氧/厭氧/好氧的生物脫氮除磷環(huán)境,而A 段的功能不變。由于有機(jī)物在A 段被吸附去除,那么B 段脫氮除磷所需的碳源不足,影響了脫氮除磷的效果。但當(dāng)從系統(tǒng)外補(bǔ)充碳源后,間歇曝氣以強(qiáng)化AB 法脫氮除磷功能是可行的,但該研究尚處于小試階段,而且B 段的水力停留時(shí)間較長,需要8 h?梢,此方案對于該污水廠AB 法工程的改造是不可取的。具體參見http://m.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
ADMONT 工藝中的兩個(gè)循環(huán)所輸送的污泥量僅占進(jìn)水量的3%左右,與A 段和B 段的污泥回流量相比是很小的,其對A段中短世代期、高吸附絮凝性生物相的影響是很小的。雖然對上述循環(huán)所形成的混合微生物組成、性質(zhì)及其在處理過程中的作用還缺乏深入的微生物學(xué)的研究,但從有關(guān)的研究及實(shí)際的運(yùn)行結(jié)果來看,該工藝可同時(shí)實(shí)現(xiàn)脫氮除磷功能,其已在奧地利ADMONT/HALL 污水廠成功地投入運(yùn)行。ADMONT 工藝在流程上與AB 法相似,僅增加了兩個(gè)循環(huán),正是這兩個(gè)循環(huán),使工藝具有了脫氮除磷功能,適合于AB 法工藝的改造,而且改造十分方便。只要在原AB 工藝上多設(shè)兩套污泥輸送管道,而不必增加污泥泵的容量,即可將AB 工藝改造成ADMONT 工藝。ADMONT 工藝可作為漳州東區(qū)污水廠一期工程AB 法工藝改造的選擇方案,該方案改造的工程量小,對于原有的構(gòu)筑物不需作任何改動(dòng),也就是池容和生化池的設(shè)計(jì)參數(shù)都不變,只需在A、B 段的污泥回流管道上各接出一段,分別伸至B、A段的生化池即可。
綜合所述,本人認(rèn)為ADMONT 工藝最適合此次的工藝改造。ADMONT 工藝在流程上與AB 法相似,僅增加了兩個(gè)循環(huán),正是這兩個(gè)循環(huán),使工藝具有了脫氮除磷功能,適合于AB 法工藝的改造,而且該方案改造的工程量小,對于原有的構(gòu)筑物不需作任何改動(dòng),改造十分方便。(漳州市供排水管理處)