酒精漕液廢水屬高濃度有機(jī)廢水,采用現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行處理,通過工藝流程和費(fèi)用分析,可以看出,處理效率低下,成本高,而采用本文提出的新技術(shù)進(jìn)行處理,效率可提高四倍以上。
1 概述
1.1 生產(chǎn)原料及其水質(zhì)特征
采用液體發(fā)酵法生產(chǎn)酒精,其原料一般以薯干、木薯、玉米和高粱等為主;春恿饔虻貐^(qū)的山東省和安徽省等以采用薯干為原料者居多。其生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的高濃度有機(jī)污水主要為酒精蒸餾塔的釜底殘液,即酒精蒸餾塔所排出的酒精糟液。糟液的排出量一般為10~15m3/t酒精,其水質(zhì)特征為(1)溫度高,一般在70℃以上;(2)所含懸浮物濃度高,一般在3萬mg/L 以上;(3)有機(jī)物(COD)濃度高,一般在4萬mg/L~5萬mg/L;(4)pH低,一般為4~5。因此是一種高溫,高懸浮物的高濃度有機(jī)污水。
對(duì)于污水中溶解性的有機(jī)污染成分來說,薯干類污水主要以糖類和脂肪酸類化合物為主,玉米、高粱等污水中含有較多的蛋白質(zhì)。前者容易進(jìn)行厭氧沼氣發(fā)酵處理,后者較難。
1.2 現(xiàn)有處理技術(shù)的缺陷
目前,在酒精糟液處理方面主要采取固體物(懸浮物)分離作飼料厭氧產(chǎn)沼氣處理法。固體物分離采用離心機(jī)或沉淀過濾池,產(chǎn)沼氣則采用全混式沼氣發(fā)酵罐。由于投資和國產(chǎn)設(shè)備的性能所限,糟液中的固體物分離很低,殘存在分離液中的懸浮物濃度仍在1萬mg/L水平上,同時(shí),這種老式的沼氣發(fā)酵罐效率很低,體積很大,一般水力停留時(shí)間要在10天左右,而且要靠水泵循環(huán)進(jìn)行攪拌動(dòng)力消耗大,攪拌不均勻。
從環(huán)保角度看,這種處理工藝所存在的最重要的問題是處理水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。一般,經(jīng)這種厭氧大罐處理后的水,COD濃度仍在1.0~1.4萬mg/L以上,懸浮物濃度仍在1.0萬mg/以上,分別超出《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的相應(yīng)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(COD≤300mg/L,懸浮物≤200mg/L)30倍以上和50倍以上。
為了排放達(dá)標(biāo),近幾年不少廠家和環(huán)保公司采用[厭氧+好氧]的處理工藝。對(duì)于處理高濃度的有機(jī)污水,國外已普遍采用這種工藝。但是,同樣是[好氧+厭氧]工藝,在系統(tǒng)組成和處理單元的設(shè)計(jì)上卻有很大不同,F(xiàn)在普遍存在的問題是處理構(gòu)筑物體積大,運(yùn)轉(zhuǎn)能耗高、處理水質(zhì)仍然達(dá)標(biāo)困難。具體舉例分析如下。
1.3 處理工藝及其造價(jià)和運(yùn)轉(zhuǎn)能耗
現(xiàn)以酒精生產(chǎn)量1.5萬t/a的薯干酒精糟液污水處理工廠為例進(jìn)行分析。
1.3.1 糟液量及其濃度
糟液量:750m3/d;COD:50kg/m3
1.3.2 處理工藝流程
糟液→除砂→離心機(jī)物體分離→分離液(污水)→溫度調(diào)整至60℃→加石灰調(diào)整pH值為7以上→進(jìn)料泵→ 全混式沼氣發(fā)酵罐→出水→冷卻至30℃左右→氣浮池去除懸浮物→活性污泥曝氣池→沉淀池→排放
1.3.3 處理構(gòu)筑物容積
a. 污水有機(jī)物負(fù)荷量(L1)
一般,離心機(jī)固體物的體積占糟液體積的10%,COD的去除率為30%。因此,分離液的有機(jī)物負(fù)荷為 L1=[750×(1-0.1)]m3/d×[50×(1-0.3)]kg/m3=23625kgCOD/d
b. 全混式沼氣發(fā)酵罐容積(V1)
一般,全混式沼氣發(fā)酵罐容積負(fù)荷為3kgCOD/m3·d,則其有效容積為: V1=23625COD/d÷3kgCOD/m3·d=7875m3 水力停留時(shí)間=7875m3÷[750×(1-0.1)]m3/d=9.45 d 按照以上計(jì)算,發(fā)酵罐的進(jìn)水COD濃度為35000mg/L,去除率為70%,出水的COD濃度為10500mg/L。
c. 活性污泥曝氣池容積(V2)
一般,全混式沼氣發(fā)酵罐的COD去除率為70%,氣浮池的COD去除率為30%,浮渣體積占污水體積5%,所以,進(jìn)入曝氣池的有機(jī)物負(fù)荷(L2)為:
L2=[750×(1-0.15)]m3/d×[50×(1-0.3)×(1-0.7)]kgCOD/m3 =6693.75kgCOD/d
曝氣池的容積一般取1.0kgCOD/m3·d,則: V2=6693.75kgCOD/d÷1.0kgCOD/m3·d=6693.75m3 水力停留時(shí)間=6693.75m3÷[750×(1-0.15)]m3/d=7.59 d
按照以上計(jì)算,曝氣池的進(jìn)水COD濃度為7350mg/L,如果要求出水的COD濃度滿足二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),即COD濃度不大于300mg/L,則曝氣池的COD去除率不得小于96%。這是很難達(dá)到的。有酒精廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項(xiàng)目服務(wù)平臺(tái)咨詢具備類似污水處理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。
也就是說,即使采用上述所謂的[厭氧+好氧]處理工藝,其處理結(jié)果也很難達(dá)標(biāo)。
1.3.4 運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用核算
我們?cè)賮砜雌溥\(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。以下僅以上述工藝所獲得的經(jīng)濟(jì)效益(沼氣)和曝氣池電耗進(jìn)行考慮。
a. 沼氣產(chǎn)量
一般,厭氧處理段每去除1kgCOD可產(chǎn)沼氣0.5Nm3,其甲烷含量為60%左右。即1Nm3沼氣的發(fā)熱量相當(dāng)于1kg原煤。因此,上述沼氣罐的沼氣產(chǎn)量為:
23625kgCOD/d×0.7×0.5=8268.75Nm3 即,可獲得相當(dāng)于8噸原煤的經(jīng)濟(jì)效益。這就是為什么多半酒廠都積極上厭氧處理的原因。
b. 曝氣池電能消耗
根據(jù)日本的活性污泥法處理廠運(yùn)行資料統(tǒng)計(jì),每去除1kgCOD,曝氣池的電能消耗(鼓風(fēng)機(jī)電耗)為1.3-1.8kw·h。在此按二級(jí)處理標(biāo)準(zhǔn)(COD=300mg/L)并以去除電耗為1.5kw·h/kgCOD計(jì)算上述曝氣池的能耗,則為:
[750×(1-0.15)]m3×[50×(1-0.3)×(1-0.7)-0.3]kgCOD/m3×1.5kw·h/kgCOD=6502.5kw·h/d 即,每天的處理電耗至少為6500kw·h
c. 運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用核算
設(shè)原煤每噸售價(jià)為240元,電費(fèi)每度為0.6元。則上述情況下的運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用(不含設(shè)備折舊費(fèi)、人工工資等)為: 8噸煤/天×240元/噸煤-6500度電/天×0.6元/度電=-1980元/天 即,每天需要支出運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)至少1980元,年累計(jì)額為59.4萬元(以年300天工作日計(jì))。折合成每噸污水的處理費(fèi)用為2.64元。
建造上述形式的污水處理設(shè)施大約要投資500萬元,再加上如此高的運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi),對(duì)于企業(yè)是一筆沉重的負(fù)擔(dān)。
我國的酒廠數(shù)量非常多,而且多半分布在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較薄弱的地區(qū)。因此,開發(fā)投資省、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低的處理技術(shù)具有非常重要的意義。
2 新技術(shù)介紹
根據(jù)上述情況,我們開發(fā)了針對(duì)酒精漕液污水的綜合處理技術(shù),其具體特點(diǎn)介紹如下。
2.1 指導(dǎo)思想
采用酒廠現(xiàn)有在鍋爐節(jié)煤和能源充分利用方面所積累的成熟經(jīng)驗(yàn),即:
(1)將燃煤型鍋爐改造為煤-沼氣混合燃燒型。通過加入助燃既節(jié)省一部分燃料煤,又因沼氣燃燒快而使?fàn)t膛溫度快速提高,使送入的煤得以燃燒充分,提高煤的利用率,減少煤灰中的含碳率。
(2)將鍋爐供汽壓力提高到16kgf/cm2,后接背壓發(fā)電機(jī),實(shí)行熱-電聯(lián)產(chǎn),以提高鍋爐的熱效率。
在以上基礎(chǔ)上,對(duì)于糟液污水處理采用先進(jìn)的沼氣發(fā)酵工藝,最大限度地從糟液中提取沼氣,以創(chuàng)造污水處理的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),由于沼氣產(chǎn)率的提高造成后續(xù)好氧處理單元的進(jìn)水濃度降低,因而減少了好氧處理的運(yùn)轉(zhuǎn)能耗,并可保證處理結(jié)果達(dá)標(biāo)。同時(shí)可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。
2.2 處理工藝流程
糟液→除砂→離心機(jī)物體物分離→分離液(污水)→溫度調(diào)整至60℃→加石灰調(diào)整pH值為7以上→進(jìn)料泵→全混式沼氣發(fā)酵罐→出水→冷卻至40℃左右→氣浮池去除懸浮物→兩級(jí)串聯(lián)型高效厭氧污泥床(UASB)沼氣發(fā)酵裝置→高效生物接觸氧化池→沉淀池→排放
其中,自動(dòng)內(nèi)循環(huán)型全混式氣發(fā)酵罐、高效厭氧污泥床(USSB)沼氣發(fā)酵裝置和高效生物接觸氧化池是本工藝的特有技術(shù)。高效厭氧污泥床(UASB)沼氣發(fā)酵裝置及其顆粒污泥的快速形成方法已在日本和中國申請(qǐng)發(fā)明專利。
2.3 技術(shù)參數(shù)
2.3.1 自動(dòng)內(nèi)循環(huán)型全混式沼氣發(fā)酵罐
容積負(fù)荷:10kgCOD/m3·d
去除率:70%COD
2.3.2 高效厭氧污泥床(UASB)沼氣發(fā)酵裝置
容積負(fù)荷:第一級(jí)10-15kgCOD/m3·d,第二級(jí)5-8kgCODm3·d
去除率:第一級(jí)70%COD,第二級(jí)70%COD
2.3.3 高級(jí)生物接觸氧化池
容積負(fù)荷:3kgCOD/m3·d
去除率:70COD以上
2.4 處理構(gòu)筑物容積及能耗計(jì)算
仍以上述同類酒廠進(jìn)行計(jì)算比較
2.4.1 自動(dòng)內(nèi)循環(huán)型全混式沼氣發(fā)酵罐
有效容積=23625kgCOD/d÷10kgCOD/m3·d=2362.5m3
水力停留時(shí)間=2362.5m3÷[750×(1-0.1)]m3/d=3.5d
進(jìn)水COD濃度為35000mg/L,去除率為70%,出水的COD濃度為10500mg/L。
沼氣產(chǎn)量=23625kgCOD/d×0.7×0.5Nm3/kgCOD=8268.8Nm3/d
2.4.2 高效厭氧污泥床(UASB)沼氣發(fā)酵裝置
a. 第一級(jí)
有機(jī)負(fù)荷=[750×(1-0.15)]m3/d×7.35kgCOD/m3 =4685.6kgCOD/d÷10kgCODm3·d =468.6m3
有效容積=4685.6kgCOD/d÷10kgCODm3·d=468.6m3
水力停留時(shí)間=468.6m3÷[750×(1-0.15)]m3/·d=0.74d
進(jìn)水COD濃度為73500mg/L,去除率為70%,出水的COD濃度為2200mg/L。
沼氣產(chǎn)量=5685.6kgCOD/d×0.7×0.5Nm3/kgCOD=1640Nm3/d
b. 第二級(jí)
有機(jī)負(fù)荷=[750×(1-0.15)]m3/d×2.2kgCOD/m3=1402.5kgCOD/d
有效容積=1402.5kgCOD/d÷5kgCODm3·d=280.5m3
水力停留時(shí)間=280.5m3÷[750×(1-0.15)]m3/d=0.44d
進(jìn)水COD濃度為2200mg/L,去除率為70%,出水的COD濃度為660mg/L。
沼氣產(chǎn)量=1402.5kgCOD/d×0.7×0.5Nm3/kgCOD=490Nm3/d
2.4.3 高效生物接觸氧化池
有機(jī)負(fù)荷=[750×(1-0.15)]m3/d×0.66kgCOD/m3=420.8kgCOD/d
有效容積=420.8kgCOD/d÷2kgCODm3·d=210m3
水力停留時(shí)間=210m3÷[750×(1-0.15)]m3/d=0.33d
進(jìn)水COD濃度為660mg/L,去除率為70%,出水的COD濃度為200mg/L,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
好氧處理段的電耗以每去除1kgCOD耗電1.8kw·h計(jì),則
電耗=420.8kgCOD/d×0.7×1.8kw·h=530.2kw·h
以上總的沼氣產(chǎn)量為10400Nm3/d。即,相當(dāng)于10.4噸原煤。來源:中國環(huán)保頻道