一、工藝路線
采用污水—機(jī)械格柵—沉砂—沉淀(混凝)—高效過濾—再生水的經(jīng)濟(jì)型污水處理流程,再生水主要用于氧化鋁生產(chǎn)、設(shè)備用水以及廠區(qū)設(shè)施沖洗水。其中,在污泥處置上利用該廠工藝特點(diǎn),與現(xiàn)有生產(chǎn)工藝有機(jī)的結(jié)合,將平流沉淀池的底流代替了一部分循環(huán)水用于洗滌赤泥,洗滌后底流污泥隨赤泥一起沉降后外排,從而取消原有的污泥濃縮,簡化了流程。
二、關(guān)鍵技術(shù)
采用新技術(shù)確立了“沉砂—沉淀—高效過濾””簡潔、經(jīng)濟(jì)的污水深度處理流程,應(yīng)用我國自行研究發(fā)明的高效纖維過濾器專利技術(shù)代替了傳統(tǒng)的砂濾,保障了水質(zhì),大幅度節(jié)省占地面積,節(jié)約投資,降低水處理成本。沉砂池采用螺旋式砂水分離器專利技術(shù),縮小了沉砂池體積,實(shí)現(xiàn)連續(xù)沉砂、排砂,減少二次污染,降低能耗,減輕了人工清砂的工作量。將再生水用于設(shè)備冷卻,成功地將再生水用于洗滌氫氧化鋁產(chǎn)品。不僅節(jié)約水資源還充分利用了余熱,達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的,洗滌后的氫氧化鋁完全滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求,開辟了再生水使用的新途徑。
采用新型專利產(chǎn)品“高效纖維過濾器”對再生水進(jìn)行深度凈化處理。該過濾器運(yùn)用了目前先進(jìn)的壓力式纖維過濾技術(shù),用新型的束狀軟填充——纖維作為過濾器的濾元,其填料直徑可達(dá)幾十微米甚至幾微米,并具有比表面大,過濾阻力小等優(yōu)點(diǎn),解決了粒狀濾料的過濾精度受濾料粒徑限制等問題。具有過濾精度高、過濾速度快(30 m/s)、截污容量大(5~10 kg/m3)、可調(diào)性強(qiáng)、占地面積小(僅為傳統(tǒng)過濾器的1/3~1/2)、運(yùn)行費(fèi)用較傳統(tǒng)過濾器低、自耗水量小及不需要更換濾元等特點(diǎn)。而且該過濾器屬于一體化單元設(shè)備,安裝方便。實(shí)施后系統(tǒng)運(yùn)行可靠、穩(wěn)定,對懸浮物的總?cè)コ蔬_(dá)95.2%,出水懸浮物濃度≤20 mg/L。
利用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)了廢水的資源化;大力開發(fā)使用赤泥回水,將赤泥附液全部回用;緊密結(jié)合生產(chǎn)工藝,合理利用再生水,實(shí)現(xiàn)了水質(zhì)和水量的雙平衡,在聯(lián)合法生產(chǎn)氧化鋁行業(yè)中,率先實(shí)現(xiàn)了真正意義上的“污水零排放”,徹底解決了氧化鋁含堿廢水污染難題。
主要技術(shù)指標(biāo)
(1)外排廢水量:0 m3/h
(2)廢水處理量:600~1 000 m3/h
(3)沉淀污泥量:80~160 m3/h
(4)再生水回用量:600~1 000 m3/h
(5)再生水懸浮物濃度:≤20 mg/L
(6)再生水堿度(Na2O計(jì)):≤0.5 g/L
(7)污水處理系統(tǒng)運(yùn)行率:≥98%
(8)污水處理運(yùn)行費(fèi)用:≤0.3元/m3
(9)赤泥回水用量:200~230 m3/h
(10)各車間再生水用水點(diǎn)使用率:≥95%
經(jīng)濟(jì)效益分析
總投資:621萬元其中設(shè)備投資:300萬元運(yùn)行費(fèi)用:96.4萬元/a綜合經(jīng)濟(jì)效益:7 500萬元/a直接經(jīng)濟(jì)凈效益:755.14萬元/a投資回收年限:0.75a
環(huán)境效益分析
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獲獎情況
2002年度貴州省科技進(jìn)步二等獎。